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由外部硬件損壞引起的故障
日期:2011年02月18 來源:沈陽機床集團 關鍵字:數控機床
這類故障是數控機床常見故障,一般都是由于檢測開關、液壓系統、氣動系統、電氣執行元件、機械裝置等出現問題引起的。有些故障可產生報警,通過報警信息,查找故障原因。
倒6—27一臺數控磨床,數控系統采用西門子SINUMERIK SYSTEM3,出現故障報警F31“SPINDLECOOLANTORCUIT”,指示主軸冷卻系統有問題,而檢查冷卻系統并無問題,查閱PLC梯形圖,這個故障是由流量檢測開關B9.6檢測出來的,檢查這個開關,發現開關已損壞,更換新的開關,故障排除。
6-28 -臺采用西門子SINUMERIK 810的數控淬火機床,一次出現報警:6014 “FAULT LEVEL HARD ENINGU QUID”,機床不能工作。報警信息指示,淬火液面不夠。
檢查液面已遠遠超出最低水平,檢測液位開關,發現是液位開關出現問題,更換新的開關,故障消除。有些故璋雖有報警信息,但并不能反映故障的真正原因。這時要根據報警信息、故障現象來分析。
倒6-29一臺數控磨床,E軸在回參考點時,E軸旋轉但沒有找到參考點,而一直運動,直到壓到極限開關,NC系統顯示報警“EAXISATMAX.TRAVEL”。根據故障現象分析,可能是零點開關有問題,經確認為無觸點零點開關損壞,更換新的開關,故障消除。
例6-30 -臺專用的數控銑床,在零件批量加工過程中發生故障,每次都發生在零件已加工完畢,z軸后移還沒到位,這時出現故障,加工程序中斷,主軸停轉,并顯示F97號報警“SPINDLESPEED否TOKSTATION2”,指示主軸有問題。檢查主軸系統并無問題,其他問題也可導致主軸停轉,于是用機外編程器監視PLC梯形圖的運行狀態,發現刀具液壓卡緊壓力檢測開關F21.1在出現故障時,瞬間斷開。它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,為安全起見, PLC_使主軸停轉。經檢查發現液壓壓力不穩,調整液壓系統,使之穩定,故障被排除。
還有些故障不產生故障報警,只是動作不能完成,這時就要根據維修經驗結合機床的工作原理及PLC的運行狀態來判斷故障。
例6-31 -臺數控機床負載門關不上,自動加工不能進行,而且無故障顯示。這個負載門是由汽缸來完成開關的,關閉負載門是通過PLC輸出Q2.0控制電磁閥Y2.0來實現的。用NC系統的PC功能檢查PLCQ2.0的狀態,其狀態為“1”,但電磁閥卻沒有得電。原來PLC輸出Q2.0通過中間繼電器控制電磁閥Y2.0,中間繼電器損壞引起這個故障,更換新的繼電器,故障被排除。
例6-32 -臺數控機床,工作臺不旋轉,NC系統沒有顯示故障報警。根據工作臺的動作原理,工作臺旋轉第一步應將工作臺氣動浮起,利用機外編程器,跟蹤PLC梯形圖的動態變化,發現PLC這個信號并未發出,根據這個線索繼續查看,最后發現反映二、三工位分度頭起始位置檢測開關I9.7、110.6功作不同步,導致了工作臺不旋轉。進一步確認為三工位分度頭產生機械錯位,調整機械裝置,使其與二工位同步,故障消除。
在檢修過程中,發現問題是解決問題的第一步,而且是最重要的一步。特別是對數控機床的外部故障,有時診斷過程比較復雜,一旦發現問題所在,解決起來就比較輕松。對外部故障的診斷,我們總結出兩點經驗:首先應熟練掌握機床的工作原理和動作順序;其次要熟練運用廠方提供的PLC梯形圖,利用NC系統的狀態顯示功能或用機外編程器監測PLC的運行狀態,根據梯形圖的連鎖關系,確定故障點。只要做到以上兩點,一般數控機床的外部故障,都會被及時排除。
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